酒體品質(zhì)改善
根據(jù)高級(jí)脂肪酸乙酯在低溫下溶解度降低而析出、凝聚沉淀的特性,將白酒進(jìn)行-10℃以下冷凍處理,并在低溫下過濾除去沉淀??山档突钚蕴抗に囁鶎?dǎo)致的大量除去白酒中風(fēng)味物質(zhì)的問題,較好地保持了酒體的原有風(fēng)格。
降低環(huán)境污染
冷凍過濾工藝代替活性炭處理(過濾)工藝后,車間工作環(huán)境以及污水處理壓力均大幅降低(如加炭時(shí)的炭粉塵和清洗酒罐時(shí)的炭污水等),冷凍處理工藝的應(yīng)用社會(huì)價(jià)值高于經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
降低工作強(qiáng)度
使用活性炭處理時(shí),需要通過人工背炭到罐頂再倒到罐內(nèi)循環(huán)均勻,處理后,廢炭的處理需人工進(jìn)行二次清理(使用轉(zhuǎn)鼓過濾或是通過人工清淤等),冷凍工藝的應(yīng)用降低員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
提取物的損失率
添加到公司健康白酒中的各提取物損失方面均有不同程度降低,其中主要提取物如苦蕎提取糖、黃銅類損失率下降約10%。
酒體香味損失情況
通過酒廠白酒品評(píng)委員品評(píng),冷凍過濾工藝生產(chǎn)的健康白酒產(chǎn)品香味的損失比目前活性炭過濾工藝生產(chǎn)的健康白酒產(chǎn)品小。
產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性
冷凍過濾工藝生產(chǎn)的健康白酒產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性不低于目前活性炭過濾工藝生產(chǎn)的健康白酒產(chǎn)品。
社會(huì)效率
實(shí)現(xiàn)“無炭化過濾”,取消活性炭的使用,引入冷凍過濾工藝,改善白酒品質(zhì),降低噸酒處理成本,降低人工勞動(dòng)強(qiáng)度,減少提取物損失率(如取消活性炭后,酒體的生產(chǎn)周期至少可縮短24小時(shí),同時(shí)因活性炭造成的廢水也將得到大幅改善)
經(jīng)濟(jì)效率
節(jié)約廢水處理費(fèi)用、節(jié)約酒體處理費(fèi)用。
該系統(tǒng)由酒精冷卻單元、冷量回收單元、制冷單元、冷卻水降溫單元、粗精濾單元等五大部分組成。35℃左右的原酒液體通過泵增壓送入一級(jí)交換器,在泵與一級(jí)交換器之間增加管道過濾器,先將固體顆粒雜質(zhì)截留掉:一級(jí)熱交換器目的是冷量回收,將過濾機(jī)出口的冷清液進(jìn)行冷量置換,節(jié)省能源。經(jīng)過一級(jí)熱交換器出口白酒溫度約為-2℃左右,再流入二級(jí)熱交換進(jìn)行再次冷卻,冷卻后白酒溫度為-10℃左右(等待過濾)。二級(jí)熱交換器冷媒介質(zhì)是酒精,酒精的冷媒介質(zhì)是制冷劑R22或R404A,由螺桿壓縮機(jī)提供冷量,制冷壓縮機(jī)采用進(jìn)口品牌比澤爾產(chǎn)品,可根據(jù)負(fù)荷變化自動(dòng)能量調(diào)整,并顯示能量調(diào)整狀態(tài),壓縮機(jī)冷凝器的冷卻水采用風(fēng)冷卻方式,冷卻水出口度為37℃左右,經(jīng)冷卻塔冷卻后水溫≤30℃左右,再經(jīng)水泵增壓后回流到壓縮機(jī)冷凝器冷卻水進(jìn)口,冷卻水循環(huán)利用,節(jié)約能源。冷卻塔配自動(dòng)補(bǔ)水裝置,冬天為避免水管冰凍,在水管底部加裝放水閥排空。下一道工序是過濾,除去結(jié)晶沉淀物得到清透明的白酒。
由低溫螺桿制冷壓縮機(jī)提供冷量,將常溫濃度60º酒精直接降溫至-15℃,降溫后的酒精再流入(酒精與酒)熱交換器,將常溫35℃左右的原酒液體直接降溫至-10℃,原酒通過兩級(jí)交接器進(jìn)行制冷,降溫后的液體再經(jīng)過濾機(jī)進(jìn)行兩級(jí)過濾,從而實(shí)現(xiàn)澄清之目的。