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鹽城市日處理500立方檸檬酸廢水設備

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  • 型號 RL
  • 品牌 其他品牌
  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 濰坊市

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更新時間:2019-10-04 08:30:38瀏覽次數(shù):283

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產品簡介

產地 國產 產品大小 大型
產品新舊 全新 結構類型 立式
自動化程度 全自動    
檸檬酸廢水處理主要采用生物處理法、Fenton試劑法、光合細菌法、乳化液膜法等,其中生物處理法的應用為廣泛,但單獨采用厭氧生物法或者好氧生物法處理高濃度檸檬酸廢水,往往不能達到國家排放標準,需結合其他處理技術進行深度處理。鹽城市日處理500立方檸檬酸廢水設備

詳細介紹

鹽城市日處理500立方檸檬酸廢水設備

檸檬酸廢水處理主要采用生物處理法、Fenton試劑法、光合細菌法、乳化液膜法等,其中生物處理法的應用廣泛,但單獨采用厭氧生物法或者好氧生物法處理高濃度檸檬酸廢水,往往不能達到國家排放標準,需結合其他處理技術進行深度處理。鹽城市日處理500立方檸檬酸廢水設備
 

  本廢水工程處理采用的工藝如下:首先采用厭氧生物處理,盡可能的將有機物厭氧降解,產生沼氣以回收能源;好氧工藝采用表面曝氣方式的氧化溝;二沉池出水采用臭氧脫色和曝氣生物濾池聯(lián)合的深度處理工藝。EGSB由于出水再循環(huán),具有較大的循環(huán)比,因此可能會出現(xiàn)短流造成厭氧處理不*,而UASB具有較高的有機物降解效率,且運行成本低,因此采用EGSB后串聯(lián)UASB,利用UASB的高降解效率來降低厭氧系統(tǒng)出水COD,確保厭氧效果;由于廢水經(jīng)過EGSB后,水溫會有2~3℃的下降,為確保UASB能在厭氧溫度下運行,采用部分溫度較高的原水超越EGSB直接進入UASB來實現(xiàn)溫度的平衡,提高UASB的處理效率同時減少UASB的二次加熱費用。

  成本低,因此采用EGSB后串聯(lián)UASB,利用UASB的高降解效率來降低厭氧系統(tǒng)出水COD,確保厭氧效果;由于廢水經(jīng)過EGSB后,水溫會有2~3℃的下降,為確保UASB能在厭氧溫度下運行,采用部分溫度較高的原水超越EGSB直接進入UASB來實現(xiàn)溫度的平衡,提高UASB的處理效率

主要處理構筑物設計參數(shù)

  調節(jié)池

  調節(jié)池為長方形,長10m、寬11m、深5.5m,容積為605m3,調節(jié)時間為7.2h。調節(jié)池設2臺耐酸潛污泵(1用1備),單臺泵Q=85m3/h,H=28m,N=15KW。泵出口安裝2個支路,分別安裝電磁流量計,通過閥門控制將80%的廢水去EGSB,其余的20%的廢水進入UASB。調節(jié)池設PH自動加堿系統(tǒng)1套,液堿儲罐尺寸為3.8m×H5.0m,碳鋼材質,采用機械隔膜式計量泵。廢水溫度不低于35 ℃,不需加熱升溫。 設冷卻塔1套Q=85m3/h,當排水溫超過40℃ 時開啟冷卻塔,控制提升泵出口廢水的溫度為36~38℃。

  EGSB

  EGSB采用圓柱型,直徑9.5m、高19.5m,有效容積1350m3,1座。反應器外殼用碳鋼現(xiàn)場制作,配件部分為不銹鋼成套設備,現(xiàn)場安裝。
 

  67m3/h的廢水直接由此處理,設計有機負荷為14.2kgCOD/(m3·d),HRT=20.2h,沼氣產率為0.4m3沼氣/kgCOD去除 ,滿負荷產生沼氣量為7000m3/d,沼氣容積產率為5.2m3沼氣/(m3·d),
 

  EGSB運行溫度35~37℃。反應器內循環(huán)管設置高度為16m,設2臺無堵塞排污外循環(huán)泵(1用1備),單臺泵Q=150m3/h,H=10m,N=18.5KW。循環(huán)比為1.8∶1,廢水上升流速為1.2~3.4m/h。
 

  UASB
 

  UASB為長方形,長12m、寬10m、深9.5m,
 

  有效容積1000m3,1座,鋼筋混凝土結構.17m3/h的廢水和EGSB出水混合后由此處理,設計有機負荷為7.0kgCOD/(m3·d),HRT=12.0h,沼氣產率為0.35m3沼氣/kgCOD去除 ,滿負荷產生沼氣量為840m3/d,沼氣容積產率為2.1m3沼氣/(m3·d),UASB運行溫度為34~36℃。
 

  厭氧沉淀池
 

  厭氧沉淀池為圓柱型,直徑9.5m、高5m,1座,碳鋼防腐。設計表面負荷為1.2m3/(m2·d),沉淀時間為3.4h,主要是將EGSB出水攜帶的絮狀、小顆粒、破碎的顆粒污泥在厭氧沉淀池沉淀,然后通過污泥回流泵補充到EGSB和UASB。設3臺無堵塞污泥回流泵(2用2備),單臺泵Q=25m3/h,H=28m,N=5.5KW。
 

  表面曝氣氧化溝
 

  表面曝氣氧化溝為長方形,長38m、寬11m、深6.5m,有效容積2500m3,1座。設計有機負荷為0.52kgCOD/(m3·d),HRT=30h,MLSS=3000mg/ML,污泥負荷為FW=0.12kgCOD/(kgMLSS·d),設2臺倒傘型表曝機,型號為DS225B,葉輪直徑2250mm、葉輪高度H=650mm、葉輪升降行程±140mm和充氧量44kg/h,N=22KW。設2臺低速推流器,葉輪直徑1800mm、N=4KW。
 

  二沉池
 

  二沉池為圓形,直徑為14.6m,池邊深4m,表面負荷為0.5m3/(m2·h),沉淀時間為4.5h。1臺周邊傳動刮泥機,轉速2rad/min,N=0.22KW。污泥回流泵2臺(1用1備),單臺泵Q=200m3/h,H=15m,N=7.5KW。
 

  深度處理池
 

  深度處理池為合建池,包括臭氧氧化池、曝氣生物濾池和清水池。臭氧氧化池長4.5m、寬4.5m、深5m,HRT=65min,池底布置DN250鈦板微孔曝氣器,數(shù)量30只,設1臺空氣源的臭氧發(fā)生器,臭氧發(fā)生量為1.5kg/h。
 

  曝氣生物濾池長4.5m、寬4.5m、深5m,設計過濾面積為20m2,過濾速度為4.2m/h,HRT=50min。濾料層厚1.5m,火山巖濾料,濾料規(guī)格10~20mm,數(shù)量30m3。反沖洗方式:先氣反沖洗,氣反沖洗強度q氣=10L/(m2·s),反沖洗時間T1=3min;再氣、水聯(lián)合反沖洗,氣反沖洗強度不變,水反沖洗強度q水=4L/(m2·s),反沖洗時間T2=7min,采用清水池的水作為反沖洗水,反沖洗出水通過管道自流至調節(jié)池;停止氣反沖洗后,水反沖洗,水反沖洗強度不變,反沖洗時間T3=3min??諝夤懿捎么┛坠埽礇_洗配水采用大阻力配水系統(tǒng),設在池底。
 

  采用PLC控制,反沖洗周期為24h,設置反沖洗風機2臺(1用1備),單臺風機Q=12m3/min,H=6m,N=18.5KW。清水池長9m、寬3.5m、深5m,設2臺反沖洗水泵 (1 用 1備),單臺泵 Q=300m3/h,H=12m,N=22KW。
 

  污泥處理系統(tǒng)
 

  EGSB污泥的表觀產率yobs=0.05kgVSS/kgCOD去除 ,VSS/SS=0.8,產生含水率p0=90%的顆粒污泥量為Q0=8.1m3/d。UASB污泥的表觀產率yobs=0.04kgVSS/kgCOD去除 ,VSS/SS=0.8,產生含水率p0=90%的顆粒污泥量Q0=0.88m3/d。合計產生污泥量為8.98m3/d,厭氧顆粒污泥不定期作為厭氧菌種外售。
 

  氧化溝污泥的表觀產率yobs為0.2kgVSS/kgCOD去除,產生含水率p2=99%的污泥混合液量Q2=40m3/d,通過二沉池的排泥泵送至污泥濃縮池。
 

  污泥濃縮池采用豎流式,固體通量M=25kg/(m2·d),進水污泥濃度為Ci=10000mg/L,出水污泥濃度為Ce=500mg/L,污泥濃縮池出水至氧化溝進水端,污泥濃縮池構筑物長5m、寬5m、深5m,2座交替運行。設2臺污泥壓濾泵(1用1備),單臺泵Q=5m3/h,H=60m,N=7.5KW,泵送至壓濾面積為100m2壓濾機壓濾處理,泥餅外運到固體處置場處置。
 

  EGSB和UASB運行效果分析
 

  EGSB及UASB采用同類檸檬酸生產廠家厭氧顆粒污泥啟動,EGSB和UASB投加的含水率94%的顆粒污泥量分別是600m3和300m3,占各自反應器容積的45%和30%。EGSB、UASB進水水量、COD及厭氧系統(tǒng)處理水量變化見圖2。
 

  厭氧系統(tǒng)調試總計80d分2個階段,*階段用時30d,EGSB與uasb并聯(lián)處理廢水,厭氧系統(tǒng)處理水量為EGSB與UASB處理水量之和,從開始的400m3/d逐漸上升到1100m3/d,EGSB和UASB進水濃度在調試期間進水濃度與調節(jié)池濃度*,進水濃度在1100~14000mg/L波動。
 

  EGSB和UASB出水進入?yún)捬醭恋沓?;第二階段UASB接收EGSB出水,所有處理廢水均經(jīng)過UASB,UASB處理水量與厭氧處理系統(tǒng)的處理水量相同,處理量由1100m3/d逐漸提高至2000m3/d并穩(wěn)定運行20d,由于將EGSB出水引入到UASB,從而UASB的進水濃度從11000~14000mg/L降至3000~5000mg/L,UASB出水進入?yún)捬醭恋沓亍?/p>

  EGSB、UASB及厭氧系統(tǒng)出水COD、有機負荷和去除率變化見圖3。EGSB進水COD在11000~14000mg/L時,進原水量從200mg/d上升到1600mg/d,有機負荷從2.1kgCOD/(m3·d)上升到14.3kgCOD/(m3·d),EGSB出水COD從950mg/L逐漸上升,穩(wěn)定在1500mg/L,COD去除率為86%。

  UASB調試前30d的進水為原水,當進原水量從120mg/d上升到380mg/d,有機負荷達到4.4kgCOD/(m3·d),UASB出水COD在758±200mg/L,COD去除率在93%±2%,在調試的第二階段,UASB的進水量從380mg/d上升到2000mg/d,有機負荷從4.4kgCOD/(m3·d)上升到7.2kgCOD/(m3·d),出水COD在改變進水模式的5d內有突然的升高,從635mg/L上升到1005mg/L,后又迅速下降,并維持在600~800mg/L。

  厭氧系統(tǒng)調試的*階段,厭氧系統(tǒng)處理原水量從400mg/d上升到1400mg/d,厭氧沉淀池出COD在從649mg/L逐漸上升到1236mg/L,COD去除率由94%下降至91%,調試后50d,由于改變運行模式,厭氧沉淀池出水COD由開始逐漸下降,隨著厭氧處理水量從1400mg/d上升到2000mg/d,厭氧沉淀池出水COD穩(wěn)定在590~690mg/L,厭氧系統(tǒng)COD去除率由91%上升至94%。從以上的數(shù)據(jù)分析可知,采用EGSB與UASB串聯(lián),并將少量原水直接配送至UASB,可以將厭氧系統(tǒng)出水的COD降低到較低的水平。

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